混凝土二次振捣出现钢筋偏位怎么纠正

混凝土的二次振捣技术是指在混凝土浇筑过程中振捣一次之后,于混凝土初凝之前再振捣一次。二次振捣能提高混凝土的密实度,封闭第一次振捣过程中水分、空气上升在混凝土中形成的微孔,提高混凝土的抗裂性和抗渗性,以下介绍利用混凝土的二次振捣技术及时处理一起质量事故的例子。

一、事故概况

某综合大楼系框架结构主体9层,局部10层,其中某框架梁截面尺寸为350mm×900mm,见图8-65.由于此框架梁钢筋多而密,施工时将它列为质量管理点进行控制,可是在框架梁浇筑混凝土期间却没有管理人员跟踪监督,处于失控状态。框架梁浇筑完约30min,为了验证其隐蔽工程的质量情况,要求在图中B处掏出部分混凝土,以便检查,发现⑤号4Ω25钢筋全部掉进了腰筋的S箍筋上。

二、事故处理

发现质量问题后,工地管理人员紧急研究处理方法:第一种意见是全部返工以确保框架梁的质量;第二种意见是考虑到混凝土才浇筑完30min左右,尚未初凝,决定应用混凝土的二次振捣技术使⑤号4Ω25钢筋复拉绑扎,符合设计及施工规范后再浇筑混凝土。为了确保质量、减少损失,采用了第二种意见,具体操作如下:

(1)在A、B、C三点处局部掏出部分混凝土,露出⑤号4Ω25钢筋。

(2)在A、B、C三点处用8号铁丝将⑤号4Ω25钢筋分开套住。

(3)在A、B、C三点处分别安排2名工人用木杠抬起8号铁丝,用三台插入式振捣器在A、B、C三点附近振捣混凝土使混凝土松动,边振边抬,使⑤号4Ω25钢筋复位,整个处理过程仅用20min左右的时间。拆模后经长期观察,混凝土密实、无裂缝,用回弹仪检查,强度符合设计要求。

三、原因分析及改进办法

此质量事故若不被及时发现,将会留下严重隐患。究其原因主要是框架梁的钢筋较密,混凝土不易通过,用振捣棒强行插入后振动了钢筋,监控、管理不善所致。后来在其他钢筋较密的大梁施工时,采取了图8-66所示方法,将梁上部的二层钢筋先绑在箍筋的一侧,留出较大间距便于混凝土通过及振捣。待梁的混凝土浇筑到一定高度,接近钢筋底部时,将钢筋按施工图要求绑扎,并加强质量管理,因此避免了类似事故的发生。

改进方法

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